Энергоэффективность и оптимизация процессов
Компания Apoldaer Vereinsbrauerei повысила энергоэффективность на 38% благодаря средствам оптимизации технологического процесса от GEA, что позволило сэкономить 88 000 кВт·ч в год и сократить выбросы при сохранении качества. Узнайте о том, как он прошел путь к экологичному пивоварению и как сотрудничество с GEA помогло ему достичь этих впечатляющих результатов.


Apoldaer Vereinsbrauerei — это пивоварня среднего размера в городе Апольда, Германия, известная своим популярным тюрингским пивом Domi Spezial.
В последнее время пивоваренный завод значительно улучшил свою энергоэффективность за счет оптимизации процессов с помощью экспертов в сфере пивоварения из GEA. Сейчас пивоваренный завод экономит более 88 000 киловатт-часов тепловой энергии в год.
Apoldaer Vereinsbrauerei — это традиционная пивоварня с тесными региональными связями. Она была основана в 1440 году и в настоящее время производит 11 различных сортов пива, причем Domi Spezial является ее самым популярным брендом. Например, в 2023 году пивоварня выполнила 500 варок.
В рамках сервисного визита технический специалист компании GEA Хайко Райхерт провел энергетическую консультацию с целью оценки всего процесса пивоварения. Его наблюдения, измерения и рекомендации были обобщены в сервисном отчете. Он обнаружил слишком большое число ручных вмешательств с целью компенсации колебаний качества сырья, которые заставляли пивоваров выполнять постоянные регулировки и процедуры контроля во время фильтрования пивного сусла и его варки.
И жители, и работники пивоварни также жаловались на сильные выбросы из паровой трубы во время варки сусла. Это приводило к нарушениям запаха и потерям ценной энергии. Потери энергии имели место из-за изменений интенсивности испарения и колебаний параметров работы конденсатора пара.
В зависимости от сорта пива сусло вспенивалось при кипячении до такой степени, что через паровую трубу терялось до 5 гектолитров сусла. Пивовары должны были постоянно следить за этим этапом, чтобы иметь возможность вмешаться в случае необходимости.
Основная проблема заключалась в том, что процессы кипячения и нагревания пивного сусла иногда производились одновременно и к ним предъявлялись разные требования. Это приводило к увеличению потребления пара, особенно когда потребности возрастали до пиковых значений.

Следуя рекомендациям, составленным на основе сервисного отчета GEA, пивоварня решила оптимизировать процесс кипячения сусла, включая нагрев, варку сусла и рекуперацию энергии. Была интегрирована дополнительная технология измерения и новое программное обеспечение GEA Intelligent Wort Management (IWM+). Это позволило регулировать все потоки тепловой энергии во время варки сусла и в режиме реального времени рассчитывать эффективность сусловарочного котла и конденсатора пара. Теперь пивное сусло можно варить непрерывно, равномерно и со сниженным потерями энергии. Уровни испарения были снижены до минимума, необходимого для поддержания качества продукта.
Благодаря автоматизации и внесению технических изменений процесс был стабилизирован, что позволило пивоварам уделить больше времени и сил самому процессу пивоварения, а не постоянному мониторингу параметров машины. Анализ в режиме реального времени позволил обнаруживать потенциальные проблемы в рамках процесса немедленно, а не слишком поздно для их устранения.
Была внедрена комплексная система рекуперации энергии, которая позволила использовать рекуперированный пар использовать в качестве основного теплоносителя на пивоварне.

Повышение эффективности процесса пивоварения позволило сэкономить более 88 000 киловатт-часов тепловой энергии в год.
Проблема выделения запаха из паровой трубы, который доставлял неудобства жителям района, была немедленно решена путем регулировки конденсатора пара (PfaDuKo), который рекуперирует энергию из пара во время варки сусла и позволяет нагревать большую часть сусла до температуры кипения. Оптимальное регулирование PfaDuKo значительно снижает потребность в энергии и интенсивность выделения запахов.
Программное обеспечение IWM+ управляет работой конденсатора пара в соответствии с потребляемой энергией во время варки сусла и оптимизирует вентиляцию PfaDuKo для удаления неконденсируемых газов в системе. Эффективность рекуперации энергии увеличилась с 50% до модернизации до 85,3% после нее.
В целом Apoldaer Vereinsbrauerei обеспечивает до 38% экономии энергии на варку, что составляет 88 000 киловатт-часов тепловой энергии в год. Был снижен объем выбросов пара в процессе варки сусла. Скорость испарения была снижена с 5% до 3,8% одновременно с улучшением качества сусла.
Для подтверждения сохранения качества продукта после модернизации образцы отбирались до и после модернизации и анализировались в сторонней лаборатории. Результаты показали небольшое улучшение соответствующих параметров несмотря на снижение коэффициента испарения. Необходимые процедуры модернизации были выполнены всего за четыре дня без перерыва в работе во время пусконаладочных работ.
Эта история успеха демонстрирует то, каким образом целенаправленная оптимизация процесса пивоварения путем автоматизации и технологической поддержки может обеспечить значительную экономию энергии. Благодаря сотрудничеству с GEA пивоварня смогла повысить эффективность при одновременном сохранении качества продукции, что подчеркивает важность инноваций и экологической устойчивости.
В софинансировании проекта повышения энергоэффективности также участвовала Свободная земля Тюрингия с привлечением средств Европейского фонда регионального развития (ERDF).